寧夏能源鋁業實現了節能環保和經濟效益雙豐收

發布日期:2013-08-11
銅之家訊:寧夏能源鋁業實現了節能環保和經濟效益雙豐收寧夏能源鋁業400kA電解系列噸鋁直流電耗降低至12342kWh,與2012年全國電解鋁行業平
寧夏能源鋁業實現了節能環保和經濟效益雙豐收寧夏能源鋁業400kA電解系列噸鋁直流電耗降低至12342kWh,與2012年全國電解鋁行業平均指標相比,降低573kWh。今年前七個月,該系列累計節省電費4143.94萬元,各項經濟技術指標率先達到國家《有色金屬工業“十二五”規劃》要求。經中國有色金屬工業協會鑒定,該系列的整體技術處于國際領先水平,已成功跨入國內鋁電解示范工程行列。
在400kA電解系列建設過程中,寧夏能源鋁業以國家《有色金屬工業“十二五”規劃》為指導,積極探索鋁電解新技術、新工藝,使該系列達到節能化、環保化要求。通過探索與實踐,采用了陰極雙鋼棒技術,減少了電解槽水平電流,平抑了磁場,提高了鋁電解槽的穩定性。同時,與之相配套的技術措施還有,在廠房煙氣凈化回收方面,采用節能環保的無隔板自平衡兩段式等量吸風煙道結構,能在保持電解槽熱平衡的基礎上,實現了槽膛內均勻集氣和散熱。在鋁電解槽母線設計方面,采用非對稱配置結構形式,提高了磁流體穩定性。
該系列建成投產后,承擔生產管理任務的寧東鋁業分公司加強新技術學習和掌控,探索生產規律。電解槽焙燒啟動階段,首次采用電煅石油焦做焙燒介質,采用矩形直鋪式鋪焦、陽極母線分流、陽極軟連接導電等多項技術,成功解決了電解槽焦粒焙燒過程中焙燒區域溫度不均勻、升溫不可控的弊端,爐膛被曬效果良好。進入正常生產后,他們又以“低電壓、低分子比”位控制路線,積極探索低電壓、低分子比條件下,電解槽物料平衡、熱平衡及電流效率、氧化鋁濃度、過熱度、分子比、極距、槽樘內型等控制模式,確立了槽電壓、針振、擺動、鋁水平、電解質水平、分子比、電解質溫度、陰極壓降、側壁溫度、爐幫厚度、伸腿長度等十多項技術條件保持的基本標準。同時還通過采取優化煙氣流量控制、加強槽罩密封、規范槽罩擺放及優化覆蓋料結構、實施精細化操作、提高電解工操作技能等措施,確保系列穩定高效低耗運行。
除了電耗指標,該系列還在噸鋁陽極毛耗、氟化鹽單耗、陽極效應系數控制、電解槽排煙量等方面,取得了比國內其他鋁企業進化系統電耗平均水平更低的好成績,實現了節能環保和經濟效益的雙豐收。