近年來,湖南金龍集團以科技創新為導向,積極捕捉汽車行業當今發展的信息,開展以鋁節銅的科研攻關,并取得了一系列成效。
和湖南大學合作 成功研制汽車空調扁管
由于銅的塑性加工性能和抗腐蝕能力強,過去汽車用空調管基本上用銅管,如果改用鋁合金管,可以大大減輕汽車空調裝置的重量,因為鋁合金的比重還不足銅比重的1/3,但是,這種扁管壁薄孔多,加工難度很大,金龍集團和湖南大學緊密合作,解決了合金成分優化設計、水平連續鑄造工藝、鑄件均勻化處理工藝、連續擠壓工藝、拉伸—熱處理工藝對鋁合金導線組織與性能的影響、工業化生產制品可靠性綜合考核等一系列問題,大大提高了扁管的抗腐蝕能力,爆破試驗的最小破壞壓力達12MPa,產品抗拉強度大于95MPa;延伸率大于28%;內外表面光潔、清潔;水壓試驗的壓力為5.3MPa,試驗時間為5分鐘無泄漏;鹽霧試驗、晶粒度、低倍組織、尺寸等項目都符合要求,最終研制成功。
獲國家知識產權局兩個國家專利的新產品
據專家報道:按每臺汽車耗銅15~22kg計算,預計我國2015年汽車行業將耗銅約20萬噸,而我國銅產量與國內市場需求存在較大缺口,目前國內企業冶煉所需2/3以上的銅精礦需要從國外進口。為此,金龍集團開發了特殊的汽車動力電纜,以替代部分汽車用銅的鋁合金。該電纜用厚層銅包鋁鎂合金線替代中心導體和編織屏蔽線,導電性好、密度小、柔軟性好、加工簡單,可減小導體外徑,減輕導體重量,為國家節約了大量緊缺的銅材;有效控制了電纜傳輸大電流時所產生的電磁波對環境的釋放;耐高溫和低溫、耐油、耐疲勞彎曲、耐磨耗,具有高強高韌性;載流量大、低煙無鹵、重量輕、成本低。
隨著汽車電氣化水平的不斷提高,用電部件越來越多,導致車輛內部電線電纜的敷設空間越來越小,世界各國科技工作者都在對車輛電線電纜的輕量化、薄壁化、小尺寸化方面進行科研攻關,其中有對高強度、低壓、小截面車輛配線采用銅包鋼線作導體,它雖然可實現小尺寸化和高強度化,但是,報廢后,銅層與鋼材的分離一直是個懸而未決的老大難問題,一般報廢后直接廢棄處理,這樣極不利于環境,也浪費了來之不易的銅資源。金龍集團研發的專利解決了這個問題。
該專利產品選用線徑和柔軟度合適的鋼絲作纜芯,不但大大提高了電纜的強度,而且減小了電纜的尺寸,達到減輕重量,降低成本的目的,因扁形電纜散熱性明顯好于同截面的圓形電纜,可使電纜細徑化,做到比圓電纜輕15%~20%的程度,另外,這些材料易于加工,回收性能良好,故大幅度降低了電纜的成本,更重要的是即使電纜報廢后很容易把銅層和鋼絲層分離,大大減輕了對環境的負擔,節約了銅材,節約了成本。
和湖南大學合作 成功研制汽車空調扁管
由于銅的塑性加工性能和抗腐蝕能力強,過去汽車用空調管基本上用銅管,如果改用鋁合金管,可以大大減輕汽車空調裝置的重量,因為鋁合金的比重還不足銅比重的1/3,但是,這種扁管壁薄孔多,加工難度很大,金龍集團和湖南大學緊密合作,解決了合金成分優化設計、水平連續鑄造工藝、鑄件均勻化處理工藝、連續擠壓工藝、拉伸—熱處理工藝對鋁合金導線組織與性能的影響、工業化生產制品可靠性綜合考核等一系列問題,大大提高了扁管的抗腐蝕能力,爆破試驗的最小破壞壓力達12MPa,產品抗拉強度大于95MPa;延伸率大于28%;內外表面光潔、清潔;水壓試驗的壓力為5.3MPa,試驗時間為5分鐘無泄漏;鹽霧試驗、晶粒度、低倍組織、尺寸等項目都符合要求,最終研制成功。
獲國家知識產權局兩個國家專利的新產品
據專家報道:按每臺汽車耗銅15~22kg計算,預計我國2015年汽車行業將耗銅約20萬噸,而我國銅產量與國內市場需求存在較大缺口,目前國內企業冶煉所需2/3以上的銅精礦需要從國外進口。為此,金龍集團開發了特殊的汽車動力電纜,以替代部分汽車用銅的鋁合金。該電纜用厚層銅包鋁鎂合金線替代中心導體和編織屏蔽線,導電性好、密度小、柔軟性好、加工簡單,可減小導體外徑,減輕導體重量,為國家節約了大量緊缺的銅材;有效控制了電纜傳輸大電流時所產生的電磁波對環境的釋放;耐高溫和低溫、耐油、耐疲勞彎曲、耐磨耗,具有高強高韌性;載流量大、低煙無鹵、重量輕、成本低。
隨著汽車電氣化水平的不斷提高,用電部件越來越多,導致車輛內部電線電纜的敷設空間越來越小,世界各國科技工作者都在對車輛電線電纜的輕量化、薄壁化、小尺寸化方面進行科研攻關,其中有對高強度、低壓、小截面車輛配線采用銅包鋼線作導體,它雖然可實現小尺寸化和高強度化,但是,報廢后,銅層與鋼材的分離一直是個懸而未決的老大難問題,一般報廢后直接廢棄處理,這樣極不利于環境,也浪費了來之不易的銅資源。金龍集團研發的專利解決了這個問題。
該專利產品選用線徑和柔軟度合適的鋼絲作纜芯,不但大大提高了電纜的強度,而且減小了電纜的尺寸,達到減輕重量,降低成本的目的,因扁形電纜散熱性明顯好于同截面的圓形電纜,可使電纜細徑化,做到比圓電纜輕15%~20%的程度,另外,這些材料易于加工,回收性能良好,故大幅度降低了電纜的成本,更重要的是即使電纜報廢后很容易把銅層和鋼絲層分離,大大減輕了對環境的負擔,節約了銅材,節約了成本。














